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 燃燒系統(tǒng)之電弧爐泡沫渣埋弧冶煉的實(shí)踐與探討

燃燒系統(tǒng)之電弧爐泡沫渣埋弧冶煉的實(shí)踐與探討

核心提示:  煉鋼電弧爐泡渣埋弧冶煉的實(shí)踐與探討肖連華崔寶民戴棟劉翠花(唐山鋼鐵公司)藝的實(shí)踐,闡述了該工藝技術(shù)在電弧爐煉鋼生產(chǎn)中的作用,具有推廣應(yīng)用的價(jià)值?! ?前言電弧爐采用泡沫渣埋弧的工藝技術(shù)有利于電弧燃

  煉鋼電弧爐泡渣埋弧冶煉的實(shí)踐與探討肖連華崔寶民戴棟劉翠花(唐山鋼鐵公司)藝的實(shí)踐,闡述了該工藝技術(shù)在電弧爐煉鋼生產(chǎn)中的作用,具有推廣應(yīng)用的價(jià)值。

  1前言電弧爐采用泡沫渣埋弧的工藝技術(shù)有利于電弧燃燒時(shí)長弧埋弧操作,提高電爐熱效率、加快升溫、節(jié)約電能、延長爐蓋爐頂壽命、縮短冶煉時(shí)間等。因此,電弧爐泡沫渣埋弧冶煉技術(shù)早在20世紀(jì)70年代國際上己廣泛應(yīng)用。

  目前我國大多數(shù)電弧爐屬于低功率、小容量電弧爐,設(shè)備裝備和冶煉工藝雙落后導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量低下,成本高效益差,使許多廠家在市場競爭中頻臨倒閉。唐鋼電爐煉鋼廠作為普通功率電弧爐主要通過冶煉工藝系統(tǒng)優(yōu)化,將電弧爐泡沫渣埋弧技術(shù)作為電弧爐冶煉特長技術(shù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)低耗高效。

  2泡渣形成的基本原理和條件2.1泡沫渣形成的基本原理泡沫渣是氣體分散在熔渣中形成的,當(dāng)熔渣的溫度、堿度、成分、表面張力、粘度、等條件適宜時(shí)會因氣體的作用而使熔渣發(fā)泡形成泡沫渣。影響爐渣發(fā)泡的好壞程度,主要取決于熔渣的組成物質(zhì)和促使熔渣發(fā)泡所需氣體來源兩因素。

  形成渣、氣界面所要做的功表面張力匕S界面積ATp渣在鋼液液滴中停留時(shí)間B常數(shù)項(xiàng)0.熔渣液滴的初始含碳量,0%~金屬液滴半徑經(jīng)過多年來的實(shí)踐,我們總結(jié)積累經(jīng)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)爐渣成分與發(fā)泡程度,發(fā)泡高度與O/Si比值的關(guān)系,用表示如下:顯示,在堿度為1或3附近時(shí),隨w(FeO)加熔渣發(fā)泡程度減弱,只有在堿度接近2.0時(shí)FeO含量影響較??;顯示,發(fā)泡高度16)唐山鋼鐵公司電爐煉鋼廠隨渣中w(Si2)加而提高,但(O/SiX3.5時(shí),隨渣中Si2加,發(fā)泡高度急劇漲(見)。

  不少研究者也認(rèn)為:Si2能降低渣的表面張力,渣中Si2屬表面活性物質(zhì),可加吸附膜的彈性和強(qiáng)度,故堿度升高不利于爐渣發(fā)泡。為渣中P2O5含量對泡沫渣高度的影響。我們通過實(shí)踐熔池①丨q+丨(產(chǎn)生(OP:稼)渣中粘度量界面張力(渣/氣)相界面溫度堿度堿度表面和界面張力界面張力熔池/渣)溫度2.2形成泡沫渣的條件w(MgO)含量應(yīng)保持在8%~12%,熔池w(C)30%~0.50%,不能含有硅等強(qiáng)脫氧元素,爐1581C,爐渣中(FeO)含量大約渣中MgO含量必須適中才能減輕對耐火材料浸20糸吹入氧氣形成持續(xù)沸產(chǎn)生iCO;爐渣中Publi蝕Mgo含少少具低爐渣流動性,無法形成泡。net泡沫渣使得電弧爐煉鋼熱效率加,升溫速度而且滿足氣相條件C/Cc2中思2的I含量。柯bli度快相應(yīng)冶煉時(shí)丨間縮短勞動生產(chǎn)"www.cnki.net沫渣;MgO含量過大,粘性大,也無法形成泡沫渣。

  只有通過工藝的優(yōu)化,適當(dāng)加有利于泡沫渣形成和有利于泡沫渣發(fā)泡高度的成份,才能達(dá)到泡沫渣埋弧冶煉的實(shí)際效果。

  3采用泡渣埋弧冶煉工藝技術(shù)的實(shí)踐3.1泡沫渣埋弧冶煉工藝原理電弧爐造泡沫渣工藝主要通過預(yù)先向爐內(nèi)加入一定渣料(組成、配比)并向鋼液中吹入氧氣,使渣中FeO含量加,并與鋼水C反應(yīng)生成大量CO氣體及過剩氧氣不斷從鋼液中進(jìn)入熔融渣層,形成氣泡而使?fàn)t渣泡沫化。吹氧脫碳反應(yīng)式:1/2即脫碳量為0.1%時(shí),吹氧脫碳供熱于鋼水12225相當(dāng)于電能3.4kWh理論升溫值14.63.2冶煉設(shè)備主要參數(shù)表1唐鋼電爐冶煉設(shè)備主要參數(shù)爐座出鋼量爐殼直徑熔池直徑極心圓直徑變壓器容量/kVA3.3冶煉主要品種3.4冶煉工藝技術(shù)要點(diǎn)裝料前向爐內(nèi)裝入墊底石灰或石灰石,既滿足堿度的要求,促進(jìn)碳酸鈣的分解作用,發(fā)起熔池沸騰,又滿足氣相條件CO/CO2中C2含量;加入廢湯道磚,以提高熔渣的Al23和Si2含量;加入鐵礦石以提高熔渣FeO含量。數(shù)量配比為4:1:1,總量為裝入量的1%左右。視氧化期堿度情況(即鋼水流動性、泡沫化程度)添加石灰、廢湯道磚,加入總量為爐料數(shù)量的2%~3%.通過第一批料中配入生鐵或廢電極或碎焦末的配碳,按高于成品上限w(C)0.3%~0.5%配入,不僅提高熔渣中固體顆粒來達(dá)到提高粘熔清后取樣分析、測溫,吹氧升溫沸騰流渣,視脫碳情況、溫度情況調(diào)整吹氧壓力(0.6~0.8MPa)決定吹氧時(shí)間,10~15min脫碳0.2吹氧時(shí)采取兩根吹氧管交錯(cuò)吹氧或單根前后左右移動吹氧,吹氧位置在鋼渣界面以下100~200mm或熔池1/2處,吹氧角度30吹氧采用深吹和淺吹相結(jié)合。

  ~6kg加入螢石,調(diào)整爐渣流動性。

  吹氧脫碳至符合其冶煉鋼種規(guī)程要求,取樣測溫,等熔池平靜后即可扒渣還原。

  在渣量控制方面,可根據(jù)不同時(shí)期的電弧長度確定該時(shí)期泡沫化高度,以求既能有效節(jié)約造渣材料,又能滿足技術(shù)要求的操作。渣凝固后形成蜂窩孔狀,效果最好。應(yīng)按不同功率爐座制定合適泡沫渣厚度,以免造成造渣材料和能源的浪費(fèi)。

  在供電制度方面,可根據(jù)不同的時(shí)期需要,采用不同的配電曲線,盡可能提高二次側(cè)電壓,適當(dāng)降低電流來達(dá)到長弧泡沫渣埋弧操作。

  電力曲線的優(yōu)化,可使電爐在高功率條件下運(yùn)行,以保證長弧操作,最有效的利用電效率。

  在溫度控制方面,熔池溫度應(yīng)保持在能保證沸騰和爐渣起泡范圍內(nèi),過高和過低都達(dá)不到泡沫渣埋弧操作經(jīng)濟(jì)效果。

  3.5加入發(fā)泡劑試驗(yàn)需要指出的是唐鋼試驗(yàn)加入了一種特殊組成的發(fā)泡劑XZ后,爐渣發(fā)泡高度在原來3倍以上,爐渣發(fā)泡能力強(qiáng),埋弧冶煉效果更好,氧化時(shí)間縮短8min,電弧加熱效率由30%提高到60%,噸鋼節(jié)電20kWh左右。

  4采用泡渣埋弧工藝冶煉效果4.1降低冶煉電耗4由于吹氧脫碳及其氧化反應(yīng)產(chǎn)生大量熱能,加入泡沫渣對電弧的屏蔽作用,吹氧攪拌迅速均勻鋼水溫度等方面的原因,噸鋼電耗明顯降低。4.2縮短冶煉時(shí)間4.3有利于脫磷由于鋪底石灰提前加入及爐渣泡沫化程度高,流動性好且不斷吹氧攪拌鋼液爐渣,大大加了鋼渣接觸面積,極利于氧化渣脫磷反應(yīng)進(jìn)行。

  唐鋼冶煉實(shí)踐證明,只有少數(shù)爐次熔清時(shí)分析磷在0.030%以上,一般來說,磷都能小于0.020表2采用泡沫渣埋弧冶煉新工藝與原工藝主要指標(biāo)對比項(xiàng)目冶煉電耗冶煉時(shí)間熔清磷扒渣磷綜合成本比較/元。廠1原工藝新工藝注:以上數(shù)據(jù)是50爐樣本的加權(quán)平均值。綜合成本比較是一個(gè)相對數(shù)。

  5結(jié)論及今后努力的方向該工藝比原工藝噸鋼綜合成本降低21.08元,包括冶煉電耗降低,渣料的減少及勞動生產(chǎn)率的提高等方面。

  該工藝只需掌握好渣料成分配比、配碳關(guān)系、吹氧技術(shù)及配電制度,不需加設(shè)備投資,簡易可行。

  該工藝適用于不同功率和不同噸位電弧爐。

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