簡述推遲焦化爐工作流程與構(gòu)造優(yōu)化
最高管壁溫度、爐內(nèi)溫度以及爐管熱強度主要分布在02@94號爐管處,其次是21@01號之間,而不是在爐出口處。爐管表面熱強度在輻射前段A即在頂排輻射部分B為最高,且不均勻,這種輻射過于集中的現(xiàn)象是不正常的。從焦化爐的爐內(nèi)負(fù)壓看,我公司的焦化爐爐內(nèi)負(fù)壓差較大,同時也很不穩(wěn)定,輻射過程中伴隨的對流熱氣流速度很快,造成不穩(wěn)定流動。而從爐內(nèi)溫度分布看,也極不均勻和穩(wěn)定,且溫度較高。
我們認(rèn)為焦化爐爐管產(chǎn)生結(jié)焦的主要原因是輻射段傳熱不均勻,造成輻射傳熱過強,且輻射方向過于集中,同時輻射過程中伴隨的對流傳熱也過于集中,造成局部過熱,加速了爐管的結(jié)焦。
延遲焦化爐結(jié)構(gòu)的改進(jìn)為改善焦化爐在運行中出現(xiàn)的上述不良現(xiàn)象,延長焦化爐的使用周期,我們在輻射段下部的火嘴前端砌筑了6座火嘴排布磚,其目的是為了減少焦化爐輻射段爐壁向@24號爐管的輻射強度和爐底部向02@51號爐管的輻射段強度,增大輻射面積,均勻地向周邊輻射傳熱。
在輻射段上部的爐管上鋪設(shè)了分布板,通過均勻控制爐內(nèi)負(fù)壓來改善因輻射過程中伴隨的對流傳熱對3456號爐管的過強熱量,以分散對流傳熱中過于集中的熱氣流,同時,降低熱氣流的流動速度,改變流動方向。
采取上述兩項改進(jìn)措施后,有效地控制了焦化爐內(nèi)爐管表面熱強度的分布、負(fù)壓的均勻和熱氣流的走向,減輕了焦化爐熱負(fù)荷和防止了爐管局部過熱的可能性。改造后的爐內(nèi)負(fù)壓和溫度分布情況。
在延遲焦化爐內(nèi)采取增設(shè)火嘴磚和分布層等措施后,對減輕焦化爐爐管的結(jié)焦起到了關(guān)鍵的作用。而控制好焦化爐的爐內(nèi)負(fù)壓分布和火嘴的燃燒狀況等操作指標(biāo)7對減輕爐管結(jié)焦也有一定作用。若能將焦化爐的火嘴數(shù)量增加、采用梅花無焰噴咀和將煙氣出口由3個改為更多對減輕爐管結(jié)焦就更為理想。